某電廠9E燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)汽輪機為加熱單元。首次檢查檢修后,控制抽汽參數(shù)的抽汽調(diào)節(jié)閥在檢修評估期內(nèi)無異常運行,但在熱啟動過程中,抽汽調(diào)節(jié)閥活塞桿轉(zhuǎn)接頭桿彎曲。本文分析出處理建議。
1 抽汽調(diào)節(jié)閥轉(zhuǎn)接頭彎曲
2012-04-24T07:00,該9E啟動過程中,汽輪機啟動循環(huán)汽輪機時,汽輪機啟動掛閘,抽汽調(diào)節(jié)閥全開,汽輪機本體旋轉(zhuǎn)隔板全開。檢查時發(fā)現(xiàn)抽汽調(diào)節(jié)閥油動機活塞桿轉(zhuǎn)接頭彎曲。抽汽調(diào)節(jié)閥油動機活塞桿轉(zhuǎn)接頭彎曲修復的照片如圖1所示。
圖1 抽汽調(diào)節(jié)閥油動機活塞桿轉(zhuǎn)接頭彎曲修復照片
2 分析活塞桿轉(zhuǎn)接頭彎曲原因
2.1 停機處理
2012-04-28T12:00,計劃停機。汽輪機停機前已辦理工作票,并采取安全措施,停機后進行維護。汽輪機停機開關(guān)前,解開抽汽調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機構(gòu)與旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿的連接,防止汽輪機開關(guān)時旋轉(zhuǎn)隔板同時關(guān)閉。由于連接到旋轉(zhuǎn)接頭的彎曲,油動機活塞桿可能會受到不可預(yù)測的阻力而損壞油動機。
2.二 缺陷基本情況
(1)解開抽汽調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機構(gòu)與旋轉(zhuǎn)隔斷調(diào)節(jié)連桿的連接,拆下旋轉(zhuǎn)接頭后,發(fā)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)接頭長度為180mm,彎曲點發(fā)生在離根部40~110mm在螺桿部分,油動機活塞桿不彎曲,旋轉(zhuǎn)隔板可自由調(diào)節(jié)連桿上下移動,無阻塞。
(2)經(jīng)檢查測量,執(zhí)行機構(gòu)油動機活塞桿行程為150.0mm,符合圖紙要求。旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿的實際行程為148.0mm,135.0mm,在全關(guān)位置時,調(diào)節(jié)連桿處于水平狀態(tài),油動機中心線與調(diào)節(jié)連桿軸承的圓心重合,如圖2所示。旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿的裝配圖上標明連桿行程為161.1mm,油動機中心與連桿軸承中心之間的偏差為3.16mm,如圖3所示。
圖2 抽汽調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機構(gòu)及調(diào)節(jié)連桿裝配圖
(3)檢查缺陷設(shè)備解體時,發(fā)現(xiàn)油動機中心線與調(diào)節(jié)連桿軸承中心偏離32.00mm,而圖紙要求是3.16mm,如圖4所示(圖中:p為液壓;A為活塞截面積)。
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2.3 彎曲原因分析
2.3.1 抽汽調(diào)節(jié)閥的閥位標定過程
對于第一次安裝或維修后的抽汽調(diào)節(jié)閥,熱控專業(yè)需要配合機務(wù)專業(yè)完成抽汽調(diào)節(jié)閥的閥位標定。校準步驟如下:
(1)確定高壓抗燃油(EH油)系統(tǒng)工作正常,要求校準的閥門具備正常開關(guān)的條件;
(2)將MOOG控制閥門和伺服(SPC)卡斷開;
(3)手操和MOOG閥連接;
(4)逆時針旋轉(zhuǎn)手動操作旋鈕,使氣缸活塞向上移動到機械死點(零位)。熱控人員通過配置軟件將零位寫入SPC卡;
(5)順時針旋轉(zhuǎn)手動操作旋鈕,使氣缸活塞向下移動至機械死點(滿度位置)。熱控人員通過配置軟件將滿度位置寫入SPC卡;
(6)閥位標定工作將完成,MOOG閥與SPC卡連接;
(7)此時油缸可通過SPC正??刂瓶?。
2.3.2 從旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿受力情況進行分析
從上述抽汽調(diào)節(jié)閥的校準過程可以看出,零位和滿度是由活塞向上和向下的機械死點決定的。由于旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿與油動機中心線之間的累積加工誤差,油動機滿度位置可能較大;由于校準時間短,不足以導致連桿彎曲。在加熱或制冷季節(jié),旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿處于中間開度位置,控制旋轉(zhuǎn)隔板開度缸只需克服旋轉(zhuǎn)隔板開啟或關(guān)閉摩擦阻力和隔板重力,在非制冷加熱季節(jié),汽輪機啟動后,即多次開關(guān)后,旋轉(zhuǎn)接頭桿產(chǎn)生少量彎曲變形,分析活塞桿的力矩,活塞上腔的最大進氣壓力可達14MPa,如圖4所示。
應(yīng)力分析說明:SPC卡控油壓力為14MPa,油動機油缸活塞直徑125mm,油動機中心線與調(diào)節(jié)連桿軸承中心偏離32mm。
油動機活塞桿轉(zhuǎn)接頭的力矩
油動機活塞桿轉(zhuǎn)接頭螺桿上的力矩為5495N·m,如此大的彎曲力矩足以使一個M36×3mm該扭矩為設(shè)計扭矩的10.127(32/3.16)倍。
2.4 油動機活塞桿轉(zhuǎn)接頭絲桿彎曲的主要原因
根據(jù)以上分析和計算,油動機活塞桿轉(zhuǎn)接頭線桿彎曲的主要原因是:由于旋轉(zhuǎn)隔斷調(diào)節(jié)連桿各部件的制造誤差疊加,油動機活塞桿運動中心線偏離調(diào)節(jié)連桿軸承中心32.00mm,遠超3.16mm的設(shè)計要求,使得作用于活塞桿轉(zhuǎn)接頭絲桿的最大可能彎曲力矩增大了10倍以上,這么大的力矩是轉(zhuǎn)接頭絲桿強度難以承受的,再加上調(diào)節(jié)連桿的軸承為圓柱形,導致絲桿只能沿著軸承的側(cè)面彎曲(如圖1所示)。
圖3 旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿工作原理圖
圖4 抽汽調(diào)節(jié)閥油動機活塞桿轉(zhuǎn)接頭受力分析
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3 活塞桿轉(zhuǎn)接頭螺桿彎曲后的處理
3.1 處理對策和執(zhí)行情況
經(jīng)檢查,油動機中心與調(diào)節(jié)連桿軸承的中心距離不太可能調(diào)整,執(zhí)行機構(gòu)油動機不能移動到汽輪機本體側(cè),旋轉(zhuǎn)隔板調(diào)節(jié)連桿不能延長,只能從其他方式找到方法。
(1)拆下執(zhí)行機構(gòu)油動機活塞桿轉(zhuǎn)接頭,更換新的轉(zhuǎn)接頭。
(2)減少作用于旋轉(zhuǎn)接頭桿的扭矩,即減少高壓油對活塞的作用力。重新調(diào)整旋轉(zhuǎn)隔斷,調(diào)整連桿行程,將旋轉(zhuǎn)隔斷的全關(guān)位置定位0%,然后將調(diào)整連桿向下打開到一定角度,使調(diào)整連桿的垂直活動行程達到135mm,與設(shè)計圖紙一致,將此位置定為LVDT開度為100%,但實際旋轉(zhuǎn)隔斷未達到最大開度,只需滿足旋轉(zhuǎn)隔斷噴嘴所需的流通面積即可。
(3)按上述方法重新調(diào)整執(zhí)行機構(gòu)行程后,當旋轉(zhuǎn)隔板打開到100%時,油動機只需克服旋轉(zhuǎn)隔板重力和摩擦阻力產(chǎn)生的扭矩。經(jīng)現(xiàn)場實際測量估計,扭矩約為313.6N·m,該扭矩在轉(zhuǎn)接頭螺桿的設(shè)計范圍內(nèi)。
3.2 檢查處理情況
(1)冷態(tài)下啟動EH油系統(tǒng)、汽輪機掛閘后抽汽調(diào)節(jié)閥開啟正常,開閘后關(guān)閉正常。油動機活塞在整個行程范圍內(nèi)行走平穩(wěn),閥位標定符合圖紙要求,執(zhí)行機構(gòu)的行程范圍符合圖紙要求。
(2)在額定工況下,汽輪機攜帶額定負荷60MW,前額定進氣壓力為5.549MPa,進汽溫度為514℃時,旋轉(zhuǎn)隔板(第11級隔板)前的蒸汽壓力為1.740MPa。在實際運行條件下,由于余熱鍋爐的設(shè)計誤差,實際進氣參數(shù)與汽輪機啟動滿載后的設(shè)計值存在一定差異。4月份主汽調(diào)節(jié)閥全開時,實際高壓蒸汽進氣壓力為4.900MPa,進汽溫度為514℃當旋轉(zhuǎn)隔板的行程按圖紙要求重新調(diào)整時,11級隔板前的蒸汽壓力與調(diào)整前一致,表明11級隔板的通流能力滿足設(shè)計要求。
4 暴露問題及改進措施
(1)由于抽汽調(diào)節(jié)閥的執(zhí)行機構(gòu)為直行程,旋轉(zhuǎn)隔斷調(diào)節(jié)連桿為角行程,角行程由直行程控制。油動機活塞的行走中心和旋轉(zhuǎn)隔斷調(diào)節(jié)連桿軸承的中心必然有偏心,偏心距離設(shè)計要求為3.16mm,旋轉(zhuǎn)隔板及其連桿、調(diào)節(jié)杠桿和調(diào)節(jié)連桿的加工精度要求很高,累計誤差容易超標。這就要求汽輪機制造商嚴格質(zhì)量管理體系,嚴格控制各部件的精度誤差,嚴禁使用尺寸誤差超標的部件。
(2)為了從根本上解決這個問題,我們必須從設(shè)計中找到一種方法。如果將油動機垂直于汽輪機本體軸的定位(暫定為水平定位)改為可調(diào),則油動機中心與調(diào)節(jié)連桿軸承之間的偏心距離超過標準,需要汽輪機制造商更新思維方式,優(yōu)化設(shè)計方案。
(3)設(shè)備制造商必須熟練掌握制造過程中的工藝質(zhì)量控制標準,必須見證設(shè)備組裝、組裝和重要節(jié)點,并嚴格檢查。
(4)設(shè)備制造商應(yīng)充分重視項目回訪制度。經(jīng)過一段時間的運行,設(shè)計、制造、裝配調(diào)整問題將暴露出來。制造商應(yīng)及時掌握出廠設(shè)備的缺陷,改進設(shè)計、制造和質(zhì)量控制,防止其他設(shè)備出現(xiàn)類似缺陷。
(5)發(fā)電企業(yè)的運行維護人員還應(yīng)加強對設(shè)備的監(jiān)督、檢查和維護管理。雖然設(shè)備缺陷不能從源頭上處理,但在不影響安全、使用功能和經(jīng)濟的前提下,通過分析缺陷的發(fā)生機制和調(diào)整相應(yīng)的參數(shù)也能達到滿意的效果。
5 結(jié)束語
控制汽輪機本體抽汽調(diào)節(jié)閥需要本體制造商和EH配套油系統(tǒng)廠家在技術(shù)設(shè)計上進行充分溝通,確保零部件的制造和組裝精度能夠滿足圖紙的技術(shù)要求;設(shè)備制造商需要進一步優(yōu)化設(shè)計,控制允許范圍內(nèi)設(shè)備的組裝誤差,以確保工廠設(shè)備滿足安全和功能要求。
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